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Siemens SINUMERIK 840D sl Ausführliche Maschinendaten Beschreibung Seite 1056

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2 SIMODRIVE Maschinendaten
2.1 Antriebs-Maschinendaten
1734
DIAG_ROTORPOS_IDENT
-
Diagnose Rotorlageidentif.
0: Funktion wurde nicht angewählt oder noch nicht beendet
1: Funktion wurde erfolgreich durchgeführt (Auswerteverfahren 1)
2: Funktion wurde erfolgreich durchgeführt (Auswerteverfahren 2)
-1: Messung hat kein signifikantes Ergebnis geliefert, Abhilfe: Strom in MD1019 erhöhen
-2: Strom konnte während der Messung nicht rechtzeitig wieder abgebaut werden
Abhilfe: Ankerinduktivität (MD1116) überprfen und ggf. erhöhen
-3: Motor hat sich während der Messung mehr bewegt als in MD1020 zugelassen
Abhilfe: Zulässige Verdrehung (MD1020) erhöhen oder Stromhöhe (MD1019) vermindern
-4: Stromanstieg ist zu klein, der Motor ist vermutlich nicht richtig angeklemmt
Abhilfe: Motorklemmen überprüfen
-5: Die Stromgrenzen des Motors oder des Leistungsteils wurden überschritten
Abhilfe: Stromgrenzen überprüfen oder Ankerinduktivität (MD1116) vermindern.
(Ab SW-Stand 611D 5.01.10)
-6: Höchstzulässige Zeitdauer RLI überschritten (RLI mit Bewegung): es wurde kein
stetiger Wert der Rotorlage innerhalb der zulässigen Zeitdauer erreicht
-7: Keine eindeutige Rotorlage gefunden (RLI mit Bewegung): der Motor ist vermutlich
nicht frei beweglich (z.B. Motor festgebremst, Achse mit sehr hoher Reibung)
Bei erfolgreicher Rotorlageidentifikation wird der Inhalt von P1075 zur Diagnose in P1734 kopiert.
840D
1734
DIAG_ROTORPOS_IDENT
-
Diagnose Rotorlageidentif.
0: Funktion wurde nicht angewählt oder noch nicht beendet
1: Funktion wurde erfolgreich durchgeführt (Auswerteverfahren 1)
2: Funktion wurde erfolgreich durchgeführt (Auswerteverfahren 2)
3: Funktion wurde erfolgreich durchgeführt (bewegungsbasiertes Verfahren)
6: Funktion wurde erfolgreich durchgeführt (elastizitätsbasiertes Verfahren)
-1: Messung hat kein signifikantes Ergebnis geliefert, Abhilfe: Strom in MD 1019 erhöhen
-2: Strom konnte während der Messung nicht rechtzeitig wieder abgebaut werden
Abhilfe: Ankerinduktivität (MD 1116) überprüfen und ggf. erhöhen
-3: Motor hat sich während der Messung mehr bewegt als in MD 1020 zugelassen
Abhilfe: Zulässige Verdrehung (MD 1020) erhöhen oder Stromhöhe (MD 1019) vermindern
-4: Stromanstieg ist zu klein, der Motor ist vermutlich nicht richtig angeklemmt
Abhilfe: Motorklemmen überprüfen
-5: Die Stromgrenzen des Motors oder des Leistungsteils wurden überschritten
Abhilfe: Stromgrenzen überprüfen oder Ankerinduktivität (MD 1116) vermindern.
(Ab SW-Stand 611D 5.01.10)
-6: Höchstzulässige Zeitdauer RLI überschritten (RLI mit Bewegung): es wurde kein
stetiger Wert der Rotorlage innerhalb der zulässigen Zeitdauer erreicht
-7: Keine eindeutige Rotorlage gefunden (RLI mit Bewegung): der Motor ist vermutlich
nicht frei beweglich (z.B. Motor festgebremst, Achse mit sehr hoher Reibung)
-11: Fehler in ATAN Berechnung : 0/0
-12: Zu wenig Messpunkte
-13: Ausreißer in der Messreihe
-14: Ohne Strom maximale Verdrehung
-15: Keine positive Flanke gefunden
-16: Das Ergebnis mit Fourier-Transformation unterscheidet sich mehr als 30 Grad von der groben Schät-
zung
-17: Der Test des Ergebnisses ist fehlgeschlagen
-18: Kein negativer Messwert gefunden
-1000:Zu viele Versuche : mehr als 3 ( wird zur letzten Meldung addiert )
Bei erfolgreicher Rotorlageidentifikation wird der Inhalt von MD 1075 zur Diagnose in MD 1734 kopiert.
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SLM VSA
SINUMERIK, SIMODRIVE Ausführl. MD-Beschreibung (AMD) - Ausgabe 03/2006
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