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Fehlercodes - SEW-Eurodrive Movitrac LTP-B Betriebsanleitung

Standardumrichter
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6.4

Fehlercodes

Fehlermeldung
Fehlercode
Umrichteranzeige
Statuswort
P0-13 Fehlerhistorie
wenn Bit5 = 1
Umrichter-
MotionStu
dez
anzeige
dio Codie-
rung dez
4-20 F
18
113
AtF-01
40
81
AtF-02
41
81
AtF-03
42
81
AtF-04
43
81
AtF-05
44
81
dAtA-E
19
98
dAtA-F
17
98
E-triP
11
26
Enc-01
30
14
ENC02/
31
14
SP-Err
Enc-03
32
14
Enc-04
33
14
Enc-05
34
14
Enc-06
35
14
Enc-07
36
14
CANopen
Erläuterung
Emergen-
cy Code
hex
hex
0x71
0x1012
Signalverlust 4 -
20 mA
0x51
0x1028
Gemessener Sta-
torwiderstand
schwankt zwi-
schen den Pha-
sen.
0x51
0x1029
Gemessener Sta-
torwiderstand ist
zu groß.
0x51
0x102A
Gemessene Moto-
rinduktivität ist zu
klein.
0x51
0x102B
Gemessene Moto-
rinduktivität ist zu
groß.
0x51
0x102C
Timeout Induktivi-
tätsmessung
0x62
0x1013
Fehler interner
Speicher (DSP)
0x62
0x1011
Fehler interner
Speicher (IO)
0x1A
0x100B
Externer Fehler an
Binäreingang 5.
0x0E
0x101E
Kommunikations-
fehler zwischen
Encoderkarte und
Umrichter.
0x0E
0x101F
Drehzahlfehler
(P6-07)
0x0E
0x1020
Falsche Geber-
strichzahl parame-
triert.
0x0E
0x1021
Fehler Geberkanal
A
0x0E
0x1022
Fehler Geberkanal
B
0x0E
0x1023
Fehler Geberkanal
A und B
0x0E
0x1024
Fehler RS485-Da-
tenkanal, Fehler
HIPERFACE
tenkanal
Lösung
• Prüfen Sie, ob der Eingangsstrom innerhalb des in P2-30
und P2-33 definierten Bereichs liegt.
• Prüfen Sie das Verbindungskabel.
Der gemessene Statorwiderstand des Motors ist unsymme-
trisch. Prüfen Sie, ob:
• der Motor korrekt angeschlossen und fehlerfrei ist.
• die Wicklungen den korrekten Widerstand und Symmetrie
haben.
Der gemessene Statorwiderstand des Motors ist zu groß.
Prüfen Sie, ob:
• der Motor korrekt angeschlossen und fehlerfrei ist.
• die Leistungsangabe des Motors der Leistungsangabe des
angeschlossenen Umrichters entspricht.
Die gemessene Motorinduktivität ist zu niedrig.
Prüfen Sie, ob der Motor korrekt angeschlossen und fehler-
frei ist.
Die gemessene Motorinduktivität ist zu hoch. Prüfen Sie, ob:
• der Motor korrekt angeschlossen und fehlerfrei ist.
• die Leistungsangabe des Motors der Leistungsangabe des
angeschlossenen Umrichters entspricht.
Die gemessenen Motorparameter sind nicht konvergent. Prü-
fen Sie, ob:
• der Motor korrekt angeschlossen und fehlerfrei ist.
• die Leistungsangabe des Motors der Leistungsangabe des
angeschlossenen Umrichters entspricht.
Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE.
Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE.
Öffnerkontakt wurde geöffnet.
• Motorthermistor prüfen (falls angeschlossen).
Im P6-05 ist die Geberrückführung aktiviert und keine Geber-
karte ist gesteckt oder die Geberkarte wird nicht erkannt.
Die Differenz zwischen Ist- und Solldrehzahl ist größer als
der in P6-07 eingestellte Wert in Prozent. Dieser Fehler ist
nur bei Vektorregelung oder bei Regelung mit Geberrückfüh-
rung aktiv. Erhöhen Sie den Wert in P6-07.
Falls die Drehzahlüberwachung deaktiviert werden soll, stel-
len Sie P6-07 auf 100 %.
Prüfen Sie die Parametereinstellungen in P6-06 und P1-10.
Die A-Spur der Geberrückführung liegt nicht an. Überprüfen
Sie die Verdrahtung.
Die B-Spur der Geberrückführung liegt nicht an. Überprüfen
Sie die Verdrahtung.
Die A- und B-Spur der Geberrückführung liegen nicht an.
Überprüfen Sie die Verdrahtung.
Kommunikationsfehler zwischen der Geberkarte und Geber.
Überprüfen Sie den korrekten Sitz und Kontakt der Geberkar-
®
-Da-
te.
Betriebsanleitung – MOVITRAC
Betrieb
6
Fehlercodes
89
®
LTP-B

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