6.4.7 Diagnosemeldungen
Der Parameter DiagnoseMeldgn (7.03) liefert genauere In-
formationen über die Ursachen einiger Alarme und Fehler.
Diese werden bei der geführten Inbetriebnahme automatisch
angezeigt, wenn ein Problem auftritt.
Referenzliste der Diagnosemeldungen - alphabetisch sortiert.
7.03 Diagnose
Diagn. Meldung
A
AI2 mehrfach
74
Anker Indukt
16
AnkerWiderst
17
AnkStrom<>0
15
D
Drehzahl?
24
Drz instabil
80
E
Erdschluss
103
ErholZeit
75
F
Feld Indukt
18
Feld Widerst
19
FeldMinStrom
70
FldStrom<>0
14
FlußKennLin
71
Freigabe?
12
G
Geber Polung
26
Grp9 inaktiv
76
K
Kein Anlauf
23
Keine
0
Keine Beschl
81
KeinGeberSig
27
KeinThyrLeit
104
KopieAbbruch
32
KopiePrüfung
34
Kurz V11
90
Kurz V11/24
99
Kurz V12
91
Kurz V12/25
100
Kurz V13
92
Kurz V13/26
101
Kurz V14
93
Kurz V14/21
102
Kurz V15
94
Kurz V15/22
97
Kurz V16
95
Kurz V16/23
98
M
MotDrehtNoch
28
Motor dreht
13
O
OptiAbbruch
11
P
P+I Werte ?
82
Pan Lokalbtr
37
ParSchreib/I
30
ParSchreib/O
20
S
SelberMessen
96
T
TachAbgleich
22
Tacho Polung
25
U
Ua < Ia x Ra
73
Ue/Ie Werte
72
3ADW000095R0703_DCS400_Manual_d_g
7.03 Diagnose
Diagn. Meldung
0
Keine
Keine aktuelle Störung
1
1
Interne softwarebedingte Ursachen.
bis
bis
Wenden Sie sich bitte an die näch-
10
10
ste ABB Servicestelle.
11
OptiAbbruch
Die Prozedur wurde infolge eines
Fehlers oder durch Öffnen der Frei-
gabe abgebrochen.
12
Freigabe?
Die Zeitüberwachung der Prozedur hat
angesprochen, weil die Freigabe nicht
innerhalb 30 s eingeschaltet wurde.
Mögliche Ursachen:
•
Nothalt
•
Feldunterstrom
•
keine Netzspannung
•
kein Freigabebefehl
•
defekte Sicherungen
•
Panel (I) zu spät oder gar nicht
betätigt
•
Panel (I) zweimal betätigt
13
Motor dreht
Dieses Ereignis kann während jeder
Selbstoptimierung (Feld, Anker, Dre-
hzahl, Fluss) und beim Abgleich der
Drehzahlrückführung (EMK, Tacho,
Geber) auftreten, wenn Stillstand-
Drehz (5.15) auf 0 Upm bzw. zu
gering eingestellt ist; muss größer
als 0 Upm sein.
14
FldStrom<>0
Der Feldstrom ist ungleich Null, ob-
wohl er gleich Null sein müßte. No-
chmal versuchen, sonst Feldstrom
(1.03) vorübergehend auf 50% setzen
und dann nochmal versuchen. Nach
der Ankerkreisoptimierung den Wert v.
(1.03) wieder auf 100% zurückstellen
Feldzeitkonstante sehr groß. ???
15
AnkStrom<>0
Der Ankerstrom ist ungleich Null, ob-
wohl er gleich Null sein müßte. No-
chmal versuchen, sonst Ankerwick-
lung abklemmen.
16
Anker Indukt
Die gemessene Ankerinduktivität ist
größer als der in Parameter AnkIn-
duktivität (3.12) mögliche Maxi-
malwert. Es ist nicht möglich den Wert
durch die Ankerkreisoptimierung zu
ermitteln. Manuell auf den richtigen
(oder den maximalen) Wert setzen.
Parameter Ankerstrom (1.01) tem-
porär auf 1,6-fachen Wert setzen und
Selbstoptimierung erneut durchführen.
Anschließend Parameter 1.01 wieder
korrigieren.
17
AnkerWiderst
Der gemessene Ankerwiderstand ist
höher als der in Parameter AnkWid-
erstand (3.13) mögliche Maximalwert.
Es ist nicht möglich den Wert durch
die Ankerkreisoptimierung zu ermit-
teln. Manuell auf den richtigen (oder
den maximalen) Wert setzen.
II K 6-33
Inbetriebnahme
Bedeutung /
Mögliche Ursache