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Siemens SIMOREG DC-MASTER 6RA70 Betriebsanleitung Seite 373

Control module mit mikroprozessor für drehzahlveränderbare gleichstromantriebe
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05.2007
Fehler
Nr.
Ursache in Abhängigkeit vom Störwert
(r047.001, r949.001 bzw. r949.009 bei quittiertem Fehler)
22
beim Drehzahlregler-Optimierungslauf:
Mit einem Beschleunigungsstrom in Höhe von 20% oder 30% von P100 (I A, Motor ) + dem für Drehzahl null erforderlichen
Ankerstrom bzw.
beim Optimierungslauf für die Reibungs- und Schwungmomentenkompensation:
mit einem Beschleunigungsstrom in Höhe des für eine stationäre Drehzahl von 10% der Maximaldrehzahl erforderlichen
Stromes + 20% von P100 (I A, Motor ) kann nicht innerhalb von 45s +7% der Maximaldrehzahl erreicht werden
mögliche Ursache:
zu große Schwungmasse
Antrieb ist blockiert, stark drehzahlabhängiges oder zu großes Lastmoment
"aktive" Last versucht selbst eine bestimmte Drehzahl einzuregeln
mögliche Abhilfe:
P100 für die Dauer des Optimierungslaufes erhöhen, um den während des Optimierungslaufes vorgegebenen
Beschleunigungsstrom zu erhöhen (beim Drehzahlregler-Optimierungslauf wird maximal 45% von I A, Motor (+
Ankerstrom für Drehzahl null) als Ankerstromsollwert vorgegeben, I A,Motor (P100) kann daher auf maximal den 2,2-
fachen Wert erhöht werden, ohne während des Optimierungslaufes 100% I A, Motor zu überschreiten)
23
beim Drehzahlregler-Optimierungslauf:
Mit einem Beschleunigungsstrom in Höhe von 20% oder 30% von P100 (I A, Motor ) + dem für Drehzahl null erforderlichen
Ankerstrom bzw.
beim Optimierungslauf für die Reibungs- und Schwungmomentenkompensation:
mit einem Beschleunigungsstrom in Höhe des für eine stationäre Drehzahl von 10% der Maximaldrehzahl erforderlichen
Stromes + 20% von P100 (I A, Motor ) kann nicht innerhalb von 90s +13% der Maximaldrehzahl oder 100% der Soll-EMK
erreicht werden
mögliche Ursache:
zu große Schwungmasse
Antrieb ist blockiert, stark drehzahlabhängiges oder zu großes Lastmoment
"aktive" Last versucht selbst eine bestimmte Drehzahl einzuregeln
mögliche Abhilfe:
P100 für die Dauer des Optimierungslaufes erhöhen, um den während des Optimierungslaufes vorgegebenen
Beschleunigungsstrom zu erhöhen (beim Drehzahlregler-Optimierungslauf wird maximal 45% von I A, Motor (+
Ankerstrom für Drehzahl null) als Ankerstromsollwert vorgegeben, I A,Motor (P100) kann daher auf maximal den 2,2-
fachen Wert erhöht werden, ohne während des Optimierungslaufes 100% I A, Motor zu überschreiten)
24
beim Drehzahlregler-Optimierungslauf:
Die Istdrehzahl sinkt nicht innerhalb von 2 min unter +2% der Maximaldrehzahl bzw. unter die Drehzahlschwelle n min
gemäß P370 ab
beim Optimierungslauf für das Feldschwächen:
Die Istdrehzahl sinkt nicht innerhalb von 10 min unter +2% der Maximaldrehzahl bzw. unter die Drehzahlschwelle n min
gemäß P370 ab
beim Optimierungslauf für die Reibungs- und Schwungmomentenkompensation:
Die Istdrehzahl sinkt nicht innerhalb von 11 oder 2 min unter +2% der Maximaldrehzahl bzw. unter die Drehzahlschwelle
n min gemäß P370 ab
mögliche Ursache:
Einquadrant-Antrieb trudelt zu langsam aus
25
Der für den Drehzahlbereich von +7% bis etwa +13% der Maximaldrehzahl erforderliche, mittlere Ankerstrom zur
Abdeckung des Reibungs- bzw. stationären Lastmomentes kann nicht berechnet werden
mögliche Ursache:
Antrieb mit sehr wenig Reibung oder sehr kleiner Integrierzeit und zufolge der sehr kurzer Messzeit
Rechenungenauigkeiten bei der Auswertung
unsauberer oder gestörter Drehzahlistwert
große Schwungmasse, die über lange Welle mit großer Torsion, eventuell über Kupplung / Getriebe mit
großem Spiel an den Antrieb gekuppelt ist
mögliche Abhilfe:
P100 für die Dauer des Optimierungslaufes vermindern, um den während des Optimierungslaufes vorgegebenen
Beschleunigungsstrom zu vermindern und dadurch die Messzeit zu verlängern
Lastmoment zu groß (n soll =0% n max ergibt n ist ≥ 40% n max ) (Drehzahlistwert wird über 90 Zündzyklen gemittelt,
26
Drehzahlüberwachung auf ≥ 40% n max beginnt erst 1s nach Drehzahlsollwertvorgabe n soll =0)
mögliche Ursache:
Ein zu großes Lastmoment (in positiver oder negativer Richtung, z.B. eine hängende Last), bewirkt ein Wegdrehen des
Antriebes (die Drehzahlregler-Parameter sind während dieses Optimierungslaufes gemäß der Werkseinstellung
parametriert)
irgendeine Ankerstrom- oder Momentengrenze ist zu niedrig parametriert (vielleicht baut sich das Motorfeld nicht rasch
genug auf volles Feld auf, sodass deshalb das Motormoment anfangs zu klein ist)
Maximaldrehzahl falsch eingestellt
Pulsgeberparameter nicht richtig (P140 bis P143)
Parameter für Tachoanpassung nicht richtig (P741)
SIEMENS AG
6RX1700-0BD00
SIMOREG DC-MASTER Control Module
Beschreibung
Betriebsanleitung
Störungen / Warnungen
Weitere Informationen (r047.002 bis r047.016)
10-17

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