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PI M­-417 Benutzerhandbuch Seite 44

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8 Störungsbehebung
Störung
Mechanik bewegt sich
nicht, kein
Laufgeräusch zu hören.
Wenn die Störung Ihres Systems nicht in der Tabelle angeführt ist oder wenn sie nicht
wie beschrieben behoben werden kann, kontaktieren Sie unseren Kundendienst (S. 43).
40
Version: 1.1
Mögliche Ursachen
Controller und/oder Netzteil
nicht korrekt angeschlossen
oder defekt.
Bei Verwendung eines
Controllers von PI: Ein
Bewegungsfehler der Achse
liegt vor.
Schlitten hat "inneren"
Endschalter (S. 10) ausgelöst.
Schlitten hat "äußeren"
Endschalter (S. 10) ausgelöst.
MP126D
Behebung
 Überprüfen Sie alle Verbindungskabel.
 Überprüfen Sie den Controller.
 Überprüfen Sie das Netzteil des
Lineartischs.
Bewegungsfehler = Die Differenz zwischen
der aktuellen Position und der
kommandierten Position) überschreitet im
geregelten Betrieb den vorgegebenen
Maximalwert. Bewegungsfehler können z. B.
durch Störungen des Antriebs oder des
Positionssensors des Lineartischs verursacht
werden.
1. Lesen Sie in der PC-Software den
Fehlercode des Controllers aus. Wenn
ein Bewegungsfehler vorliegt, wird der
Fehlercode -1024 ausgegeben.
2. Überprüfen Sie Ihr System und
vergewissern Sie sich, dass alle Achsen
gefahrlos bewegt werden können.
3. Schalten Sie in der PC-Software den
Servomodus für die betroffene Achse
ein.
Details siehe Benutzerhandbuch des
Controllers.
Wenn Sie einen Controller von PI
verwenden:
1. Schalten Sie in der PC-Software den
Servomodus für die betroffene Achse
wieder ein.
2. Kommandieren Sie in der PC-Software
eine Bewegung der Achse weg vom
Endschalter.
 Verfahren Sie den Schlitten manuell weg
vom Endschalter. (S. 41)
M­417 Lineartisch

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