22 | RS485 Modbus RTU
FAQ (häufig gestellte Fragen)
Problem
Der Master erhält keine Antwort vom
Aktuator.
Der Antrieb bewegt sich nach einem
„Run"-Befehl nicht.
Fehlercodes
Fehler
Beschreibung
Kein Fehler erkannt
0
Kein LINAK definierter Fehler erkannt
‚Run'-Befehl wurde übergangen
Als Sicherheitsmaßnahme, um unbeabsichtigte Bewegungen beim Einschalten zu verhindern,
1
läuft der Aktuator erst, wenn ein „Stopp"-Befehl oder ein „Fehler löschen"-Befehl gesendet
wurde.
Positionssensor
Positionssensoren liegen außerhalb des erwarteten Betriebsbereichs. VCC-Motor OK.
2
10 Impulse wurden an einem Hall-Sensor gemeldet und keine Hall-Impulse am anderen.
Senden Sie den Befehl „Fehler löschen", um den Fehler zu löschen. Wenn der Fehler weiterhin
besteht, wenden Sie sich an LINAK oder tauschen Sie das Produkt aus.
Überspannung
Die Eingangsspannung liegt über dem Betriebsspannungswert. Die korrekten Spannungswerte
3
finden Sie in der Dokumentation. Der Fehler wird automatisch gelöscht, wenn die Spannung
innerhalb der Betriebsgrenzen liegt.
Unterspannung
Die Eingangsspannung liegt unter dem Betriebsspannungswert. Die korrekten Spannungs-
4
werte finden Sie in der Dokumentation. Der Fehler wird automatisch gelöscht, wenn die Span-
nung innerhalb der Betriebsgrenzen liegt.
Synchronisierung der Kommunikation
5
Der Heartbeat des Masters liegt nicht innerhalb des erwarteten Heartbeat-Intervalls.
Die Mindestanforderungen für das Heartbeat-Intervall finden Sie in der Dokumentation.
Endschalter (entfällt bei Busschnittstellen)
Die Endschalter verhalten sich unerwartet. Beide Endschalter wurden gleichzeitig für mehr als
6
100 ms aktiviert. Führen Sie den Initialisierungsprozess durch, indem Sie den Aktuator vollstän-
dig ausfahren und einfahren lassen.
Temperatur
Die interne Temperatur des Antriebs liegt über dem Betriebsgrenzwert. Die korrekten Tempe-
7
raturwerte finden Sie in der Dokumentation. Der Fehler wird automatisch gelöscht, wenn die
Temperatur innerhalb der Betriebsgrenzwerte liegt.
Ursache/Lösung
Ursache: Die Strom- oder Kommunikationsverkabelung ist nicht
wie angegeben ausgeführt.
Lösung: Verkabelung überprüfen und reparieren.
Ursache: Die Baudrate, Parität und Stoppbits für die Kommunika-
tion sind nicht richtig eingestellt.
Lösung: Richten Sie die Kommunikationsparameter nach Bedarf
mithilfe von Actuator Connect™ ein.
Ursache: Das Gerät hat nicht die erwartete Slave-Adresse.
Lösung: Stellen Sie die Slave-Adresse zwischen 1 und 246 mit
Actuator Connect ein.
Ursache:
Lösung:Vergewissern Sie sich, dass Ihr Heartbeat-Zähler ord-
nungsgemäß vom Master übertragen und vom Slave empfangen
wird.