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Siemens 6RA70 Betriebsanleitung Seite 453

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05.2007
Fehler
Nr.
Ursache in Abhängigkeit vom Störwert
(r047.001, r949.001 bzw. r949.009 bei quittiertem Fehler)
20
Stromgrenze zu niedrig
(beim Drehzahlregler-Optimierungslauf: kleiner als 30% oder 45% von P100 (I A,Motor ) + der für Drehzahl null erforderliche
Ankerstrom,
beim Optimierungslauf für die Reibungs- und Schwungmomentenkompensation: kleiner als 20% von P100 (I A, Motor ) + der
für eine stationäre Drehzahl von 10% der Maximaldrehzahl erforderliche Ankerstrom)
21
Feldschwächbereich zu groß (n ist < +7% n max ergibt |EMK| > 54% Soll-EMK)
(Soll-EMK= K289= P101 – P100 * P110)
mögliche Ursache:
Maximaldrehzahl falsch eingestellt
Pulsgeberparameter nicht richtig (P140 bis P143)
Parameter für Tachoanpassung nicht richtig (P741)
Soll-EMK nicht richtig (P101, P100, P110)
Achtung:
Auch ein betragsmäßig großer negativer Drehzahlistwert kann | EMK | > 54% Soll-EMK bewirken
22
beim Drehzahlregler-Optimierungslauf:
Mit einem Beschleunigungsstrom in Höhe von 20% oder 30% von P100 (I A, Motor ) + dem für Drehzahl null erforderlichen
Ankerstrom bzw.
beim Optimierungslauf für die Reibungs- und Schwungmomentenkompensation:
mit einem Beschleunigungsstrom in Höhe des für eine stationäre Drehzahl von 10% der Maximaldrehzahl erforderlichen
Stromes + 20% von P100 (I A, Motor ) kann nicht innerhalb von 45s +7% der Maximaldrehzahl erreicht werden
mögliche Ursache:
zu große Schwungmasse
Antrieb ist blockiert, stark drehzahlabhängiges oder zu großes Lastmoment
"aktive" Last versucht selbst eine bestimmte Drehzahl einzuregeln
mögliche Abhilfe:
P100 für die Dauer des Optimierungslaufes erhöhen, um den während des Optimierungslaufes vorgegebenen
Beschleunigungsstrom zu erhöhen (beim Drehzahlregler-Optimierungslauf wird maximal 45% von I A, Motor (+
Ankerstrom für Drehzahl null) als Ankerstromsollwert vorgegeben, I A,Motor (P100) kann daher auf maximal den 2,2-
fachen Wert erhöht werden, ohne während des Optimierungslaufes 100% I A, Motor zu überschreiten)
23
beim Drehzahlregler-Optimierungslauf:
Mit einem Beschleunigungsstrom in Höhe von 20% oder 30% von P100 (I A, Motor ) + dem für Drehzahl null erforderlichen
Ankerstrom bzw.
beim Optimierungslauf für die Reibungs- und Schwungmomentenkompensation:
mit einem Beschleunigungsstrom in Höhe des für eine stationäre Drehzahl von 10% der Maximaldrehzahl erforderlichen
Stromes + 20% von P100 (I A, Motor ) kann nicht innerhalb von 90s +13% der Maximaldrehzahl oder 100% der Soll-EMK
erreicht werden
mögliche Ursache:
zu große Schwungmasse
Antrieb ist blockiert, stark drehzahlabhängiges oder zu großes Lastmoment
"aktive" Last versucht selbst eine bestimmte Drehzahl einzuregeln
mögliche Abhilfe:
P100 für die Dauer des Optimierungslaufes erhöhen, um den während des Optimierungslaufes vorgegebenen
Beschleunigungsstrom zu erhöhen (beim Drehzahlregler-Optimierungslauf wird maximal 45% von I A, Motor (+
Ankerstrom für Drehzahl null) als Ankerstromsollwert vorgegeben, I A,Motor (P100) kann daher auf maximal den 2,2-
fachen Wert erhöht werden, ohne während des Optimierungslaufes 100% I A, Motor zu überschreiten)
24
beim Drehzahlregler-Optimierungslauf:
Die Istdrehzahl sinkt nicht innerhalb von 2 min unter +2% der Maximaldrehzahl bzw. unter die Drehzahlschwelle n min
gemäß P370 ab
beim Optimierungslauf für das Feldschwächen:
Die Istdrehzahl sinkt nicht innerhalb von 10 min unter +2% der Maximaldrehzahl bzw. unter die Drehzahlschwelle n min
gemäß P370 ab
beim Optimierungslauf für die Reibungs- und Schwungmomentenkompensation:
Die Istdrehzahl sinkt nicht innerhalb von 11 oder 2 min unter +2% der Maximaldrehzahl bzw. unter die Drehzahlschwelle
n min gemäß P370 ab
mögliche Ursache:
Einquadrant-Antrieb trudelt zu langsam aus
SIEMENS AG
6RX1700-0AD00
SIMOREG DC-MASTER
Betriebsanleitung
Beschreibung
Weitere Informationen (r047.002 bis r047.016)
Störungen / Warnungen
10-17

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