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Fehlerliste - SEW-Eurodrive MOVITRAC LTP-B Kompaktbetriebsanleitung

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Inhaltsverzeichnis

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6.2

Fehlerliste

Code (Um-
Code
Fehlercode
richteran-
(MotionStudio
Statuswort
zeige)
in P0-13)
4-20 F
18
AtF-01
40
AtF-02
41
AtF-03
42
AtF-04
43
AtF-05
44
dAtA-E
19
dAtA-F
17
E-triP
11
Enc-01
30
ENC02
31
Enc-03
32
Enc-04
33
Enc-05
34
Enc-06
35
Enc-07
36
Enc-08
37
CANopen
Bedeutung
Emergency
wenn Bit5
Code
= 1
0x71
0x1012
Signalverlust 4 -
20 mA (> 500 ms)
0x51
0x1028
Gemessener Sta-
torwiderstand
schwankt zwi-
schen den Pha-
sen.
0x51
0x1029
Gemessener Sta-
torwiderstand ist
zu groß.
0x51
0x102A
Gemessene Moto-
rinduktivität ist zu
klein.
0x51
0x102B
Gemessene Moto-
rinduktivität ist zu
groß.
0x51
0x102C
Timeout Induktivi-
tätsmessung
0x62
0x1013
Fehler interner
Speicher (DSP)
0x62
0x1011
Fehler interner
Speicher (IO)
0x1A
0x100B
Externer Fehler an
Digitaleingang 5.
0x0E
0x101E
Kommunikations-
fehler zwischen
Encoderkarte und
Umrichter.
0x0E
0x101F
Drehzahlfehler
(P6-07)
0x0E
0x1020
Falsche Geber-
strichzahl parame-
triert.
0x0E
0x1021
Fehler Geberkanal
A
0x0E
0x1022
Fehler Geberkanal
B
0x0E
0x1023
Fehler Geberkanal
A und B
0x0E
0x1024
Fehler RS485-Da-
tenkanal, Fehler
HIPERFACE
tenkanal
0x0E
0x1025
Fehler
HIPERFACE
Kommunikations-
kanal
Maßnahme
• Prüfen Sie, ob der Eingangsstrom innerhalb des in
P2-30 und P2-33 definierten Bereichs liegt.
• Prüfen Sie das Verbindungskabel.
Der gemessene Statorwiderstand des Motors ist unsym-
metrisch. Prüfen Sie, ob:
• der Motor korrekt angeschlossen und fehlerfrei ist.
• die Wicklungen den korrekten Widerstand und Symme-
trie haben.
Der gemessene Statorwiderstand des Motors ist zu groß.
Prüfen Sie, ob:
• der Motor korrekt angeschlossen und fehlerfrei ist.
• die Leistungsangabe des Motors der Leistungsangabe
des angeschlossenen Umrichters entspricht.
Die gemessene Motorinduktivität ist zu niedrig.
Prüfen Sie, ob der Motor korrekt angeschlossen und feh-
lerfrei ist.
Die gemessene Motorinduktivität ist zu hoch. Prüfen Sie,
ob:
• der Motor korrekt angeschlossen und fehlerfrei ist.
• die Leistungsangabe des Motors der Leistungsangabe
des angeschlossenen Umrichters entspricht.
Die gemessenen Motorparameter sind nicht konvergent.
Prüfen Sie, ob:
• der Motor korrekt angeschlossen und fehlerfrei ist.
• die Leistungsangabe des Motors der Leistungsangabe
des angeschlossenen Umrichters entspricht.
Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE.
Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE.
Öffnerkontakt wurde geöffnet.
• Motorthermistor prüfen (falls angeschlossen).
Im P6-05 ist die Geberrückführung aktiviert und keine Ge-
berkarte ist gesteckt oder die Geberkarte wird nicht er-
kannt.
Die Differenz zwischen Ist- und Solldrehzahl ist größer als
der in P6-07 eingestellte Wert in Prozent. Dieser Fehler
ist nur bei Vektorregelung oder bei Regelung mit Geber-
rückführung aktiv. Erhöhen Sie den Wert in P6-07.
Falls die Drehzahlüberwachung deaktiviert werden soll,
stellen Sie P6-07 auf 100 %.
Prüfen Sie die Parametereinstellungen in P6-06 und
P1-10.
Die A-Spur der Geberrückführung liegt nicht an. Überprü-
fen Sie die Verdrahtung.
Die B-Spur der Geberrückführung liegt nicht an. Überprü-
fen Sie die Verdrahtung.
Die A- und B-Spur der Geberrückführung liegen nicht an.
Überprüfen Sie die Verdrahtung.
Kommunikationsfehler zwischen der Geberkarte und Ge-
ber. Überprüfen Sie den korrekten Sitz und Kontakt der
®
-Da-
Geberkarte.
Kommunikationsfehler zwischen der Geberkarte und Um-
®
-IO-
richter. Überprüfen Sie den korrekten Sitz und Kontakt
der Geberkarte.
Kompakt-Betriebsanleitung – MOVITRAC
Betrieb
6
Fehlerliste
41
®
LTP-B

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