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8 Störungsbehebung
8
Störungsbehebung
Störung
Verringerte
Positioniergenauigkeit
Beeinträchtigung der
Funktion nach einer
Systemveränderung
Mechanik bewegt sich
nicht
Mechanik bewegt sich
nicht mehr, erzeugt
aber ein Laufgeräusch
Mechanik hat nicht
rechtzeitig angehalten
und ist bis zum
Anschlag gefahren
Wenn die Störung Ihres Systems nicht in der Tabelle angeführt ist oder wenn sie nicht wie
beschrieben behoben werden kann, kontaktieren Sie unseren Kundendienst (S. 33).
M­228 / M­229 Linearaktoren
Mögliche Ursachen
Befestigungsmutter zu fest
angezogen
Motorcontroller wurde
ausgetauscht
M-228 / M-229 wurde
gegen ein anderes Modell
ausgetauscht
Kabel nicht korrekt
angeschlossen oder defekt
Querkräfte wirken auf den
Stößel
Werte für Geschwindigkeit,
Beschleunigung und/oder
Last sind zu hoch
Geschwindigkeit zu hoch
(siehe Kapitel
"Endschalter" (S. 13))
Endschalter defekt
Motorcontroller ignoriert
das Endschaltersignal
MP86D
Behebung
 Ziehen Sie die Befestigungsmutter
nur so fest wie nötig an
(Drehmoment ≤15 Nm).
Motorcontroller von PI:
 Laden Sie aus der
Positioniererdatenbank die
Parameter, die der Kombination
aus Motorcontroller und M-228 /
M-229-Modell entsprechen.
Motorcontroller eines Drittanbieters:
 Prüfen Sie die Betriebsparameter.
 Überprüfen Sie das
Verbindungskabel.
Querkräfte erhöhen die Reibung an
den internen Antriebskomponenten.
 Vermeiden Sie Querkräfte am
Kopfstück und am Stößel des
M-228 / M-229.
 Verringern Sie die
Geschwindigkeit.
 Verringern Sie die Beschleunigung.
 Verringern Sie die Last auf der
Mechanik.
1. Halten Sie den Motor an.
2. Kommandieren Sie die Mechanik
vom Anschlag weg.
3. Prüfen Sie die Einstellungen des
Motorcontrollers für die
Endschalterauswertung.
Version: 2.0.0
31

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