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Störungsbehebung - PI M-238 Serie Benutzerhandbuch

Hochlast-linearaktor
Inhaltsverzeichnis

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8 Störungsbehebung
8
Störungsbehebung
Störung
Verringerte
Positioniergenauigkeit
Beeinträchtigung der
Funktion nach einer
Systemveränderung
Mechanik bewegt sich
nicht
Mechanik bewegt sich
nicht mehr, erzeugt
aber ein Laufgeräusch
Mechanik hat nicht
rechtzeitig angehalten
und ist bis zum
Anschlag gefahren
Wenn die Störung Ihres Systems nicht in der Tabelle angeführt ist oder wenn sie nicht wie
beschrieben behoben werden kann, kontaktieren Sie unseren Kundendienst (S. 21).
M-238 Hochlast-Linearaktor
Mögliche Ursachen
Befestigungsmutter zu fest
angezogen
Controller wurde
ausgetauscht
M-238 wurde gegen ein
anderes Modell ausgetauscht
Kabel nicht korrekt angeschlossen
oder defekt
Querkräfte wirken auf den Stößel Querkräfte erhöhen die Reibung an den
Werte für Geschwindigkeit,
Beschleunigung und/oder Last
sind zu hoch
Geschwindigkeit zu hoch
(siehe Kapitel Endschalter
S. 7)
Endschalter defekt
Controller ignoriert das
Endschaltersignal
Behebung
 Ziehen Sie die Befestigungsmutter mit
einem maximalen Drehmoment von 1 Nm
an.
Controller von PI:
 Laden Sie aus der Positioniererdatenbank
die Parameter, die der Kombination aus
Controller und M-238-Modell entsprechen.
Controller eines Drittanbieters:
 Prüfen Sie die Betriebsparameter.
 Überprüfen Sie das Verbindungskabel.
internen Antriebskomponenten.
 Vermeiden Sie Querkräfte am Kopfstück
und am Stößel des M-238.
 Verringern Sie die Geschwindigkeit.
 Verringern Sie die Beschleunigung.
 Verringern Sie die Last auf der Mechanik.
1. Halten Sie den Motor an.
2. Kommandieren Sie die Mechanik vom
Anschlag weg.
3. Prüfen Sie die Einstellungen des Controllers
für die Endschalterauswertung.
MP77D
Version: 1.1.0
19

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Diese Anleitung auch für:

M-238.5pgM-238.5pl

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