Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Störungsbehebung; Mögliche Ursachen Und Behebung - PI M-414 Serie Benutzerhandbuch

Präziser hochlast-lineartisch
Inhaltsverzeichnis

Werbung

8 Störungsbehebung
8
Störungsbehebung
In diesem Kapitel
Mögliche Ursachen und Behebung .............................................................................................. 39
8.1
Mögliche Ursachen und Behebung
Störung
Verringerte
Positioniergenauigkeit
Beeinträchtigung der
Funktion nach einer
Systemveränderung
Mechanik bewegt sich
nicht, kein
Laufgeräusch zu hören.
M-414 Präziser Hochlast-Lineartisch
Mögliche Ursachen
Verspannter Grundkörper
Bei vertikaler Montage des
M-414: Last überschreitet
Selbsthemmung des
Antriebs.
Erhöhter Verschleiß
aufgrund kleiner
Bewegungen über einen
langen Zeitraum
Controller wurde
ausgetauscht.
M-414 wurde gegen ein
anderes Modell
ausgetauscht.
Controller und/oder Netzteil
nicht korrekt angeschlossen
oder defekt.
Behebung
 Befestigen Sie den M-414 auf ebener
Grundfläche. Die empfohlene Ebenheit
der Grundfläche beträgt 10 µm.
 Überschreiten Sie nicht die maximal
zulässigen Belastungen gemäß den
Spezifikationen (S. 43).
 Führen Sie eine Wartungsfahrt über den
gesamten Stellweg durch.
Controller von PI:
 Laden Sie aus der
Positioniererdatenbank die Parameter,
die der Kombination aus Controller und
M-414-Modell entsprechen.
Controller eines Drittanbieters:
 Prüfen Sie die Betriebsparameter.
 Überprüfen Sie alle Verbindungskabel.
 Überprüfen Sie den Controller.
 Wenn vorhanden: Überprüfen Sie das
Netzteil des Positionierers.
MP81D
Version: 1.1.0
39

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis